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唐山某钢铁除磷泵高压变频器改造案例

除磷泵高压变频器利旧改造案例:降本增效,焕发设备新活力

项目背景:

某大型钢铁企业热轧厂高压水除磷系统核心设备3150kW除磷泵,原配套某进口高压变频器已运行超10年。设备存在显著问题:

1. 技术落后:采用早期电压源型变频技术,谐波含量高(THDi > 8%),对厂区电网造成污染,影响其他精密设备。

2. 故障频发:核心功率单元老化严重,IGBT模块、电容等故障率逐年攀升,平均每月非计划停机1.5次,严重影响除磷效果和轧制节奏。

3. 能耗偏高:控制策略陈旧,效率低下,尤其在非满负荷工况下,电能浪费明显。

4. 维护困难:备件停产,采购周期长、成本高,维修依赖原厂,响应慢。

改造目标:

利用现有变频器柜体、输入输出开关、变压器等主体结构(利旧率>65%)。

升级核心控制系统及功率单元,提升系统可靠性至99.5%以上。

显著降低谐波干扰(THDi < 3%),满足国标要求。

实现节能降耗目标(预期>15%)。

优化控制策略,实现与除磷阀门的精确联动控制。

缩短改造周期,最大限度减少停产时间。

解决方案:

采用“核心部件升级+控制重构”的利旧改造方案:

1. 功率单元替换:拆除原有老化功率模块,更换为新一代高效率、低损耗的功率单元,内置先进滤波电路。

2. 控制系统升级:

替换原控制主板、驱动板、人机界面(HMI)。

采用高性能多核处理器和现代矢量控制算法,提升控制精度和动态响应。

内置AFE(有源前端)或配置专用输入滤波器,大幅降低输入谐波。

3. 散热系统优化:保留原风道框架,升级高效风机,优化散热风路设计,确保新功率单元稳定运行。

4. 控制策略重构:

实现基于轧制节奏和钢板参数的除磷压力、流量智能给定。

开发与除磷阀门开度的精确联动逻辑,消除压力波动。

增加休眠模式,在无除磷需求时自动降速至最低能耗状态。

5. 接口兼容性处理:确保新控制系统与原有DCS、PLC及现场仪表信号无缝对接。

实施过程:

1. 周密准备:详细测绘原柜体结构、电气接口,定制新功率单元及控制板安装方案。

2. 分步实施 (利用生产间隙):

第一阶段:停运1#泵,利旧柜体、变压器、开关,完成新功率单元、控制系统及散热改造(耗时5天)。

第二阶段:系统调试、联动测试、参数优化(耗时2天)。

3. 精细调试:重点测试谐波、效率、动态响应、联动控制逻辑,确保满足设计要求。

 

改造效果:

1. 可靠性飞跃:改造后运行12个月,变频器实现“零”故障运行,非计划停机彻底消除,系统可靠性>99.8%。

2. 电能质量显著改善:输入侧谐波畸变率(THDi)降至2.1%,完全满足GB/T 14549标准要求。

3. 节能效益突出:

智能联动控制及休眠模式大幅降低轻载能耗。

新功率单元效率提升3%。

综合节电率达22.5%,年节约电费约185万元。

4. 控制性能优化:除磷压力控制精度由±1.5 MPa提升至±0.3 MPa,钢板除磷均匀性提高,除磷水消耗降低8%。

5. 经济效益显著:

利旧改造总投资约为新购同等级变频器的50%-60%。

投资回收期仅约12个月。

节省备件库存及维护成本约40%。

6. 环保与社会效益:减少电能消耗相当于年减排二氧化碳约1500吨。


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总结:

该除磷泵高压变频器利旧改造项目,通过精准评估、核心部件升级与智能控制策略重构,成功盘活了存量资产。不仅彻底解决了老旧设备故障多、能耗高、维护难的问题,更在可靠性、能效、控制精度等方面实现全面超越。项目以较低的投资成本,获得了显著的经济效益(快速回收投资、大幅降本)和社会效益(节能减排),为冶金行业高压大功率设备的绿色、智能升级提供了极具价值的实践范例。


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